4.4 結果分析
由圖 4 可知,當用直徑 = 80mm 的標準羅拉時,平均送經反饋值 = 1460.22mm /rack ,隨著盤頭外周長的逐漸減小,送經反饋波動如圖所示。送經反饋偏差 =0.015% , 偏差小于 1% 。 HKS3 的送經反饋系統正常工作。
由以上數據可得送經反饋偏差與羅拉直徑的關系。(圖 6 ) 由圖可知,在羅拉直徑減小到 78.5 mm 的過程中,隨羅拉直徑的減小,送經反饋偏差增量恒定,兩者呈線性關系。當羅拉直徑從 78.5mm 減小到 77mm 的過程中,由圖可知,隨羅拉直徑的變小反饋偏差增量逐漸減小。究其根源,可能是這個方面的原因:試驗過程中,盤頭外周長逐漸減小,盤頭外徑也逐步減小,加壓彈簧的扭矩變小, 其沿加壓羅拉垂直方向的切向力變小,羅拉對紗線表面的壓力(圖 1 所示)也減小,經軸表面紗線給羅拉向前的摩擦力 f (圖 2 )減小,在盤頭外周長從 1501mm 減小到 1239mm 的 過程中,盤頭外徑減小, f 減小。 f 大于阻力,羅拉沒有打滑所以隨羅拉直徑減小,送經反饋偏差增量恒定。當盤頭外周長減小到 1235mm 時, f 小于其阻力,羅拉打滑, 隨羅拉直徑減小,送經反饋增量減小。
有上述實驗結果可得機上克重偏差與羅拉直徑的關系,如圖 7 所示。隨羅拉直徑的減小,克重偏差逐漸增大,但隨羅拉直徑的減小,克重偏差增量逐漸減小,初步分析其原因可能是由羅拉打滑引起。深層次原因還有待進一步研究。
有實驗表明,送經反饋偏差會造成坯布橫密增大,縮率增大、下機幅寬變大,影響了產品的后整理,并使最終的產品質量降低。所以,對于經編企業而言,保證送經反饋系統的穩定、精確,有助于提高經編產品質量。增強企業競爭力。所以我們對送經反饋誤差影響因素的研究,有助于減少工藝計算誤差 , 提高經編產品質量。
5 .結語
通過以上理論分析和所做試驗結果可得到如下幾點:
(1) 送經反饋偏差會引起機上克重偏差。(圖 6 )同時引起坯布橫密增大,縮率增大,下機幅寬變大,影響了布面效果,并最終使產品質量降低。應有效防止。
(2) 羅拉直徑減小引起送經反饋偏差。(圖 7 )盤頭外徑減小到一定程度時,引起羅拉打滑,亦造成送經反饋偏差。紗線的種類和加壓彈簧都能對羅拉和紗線間的摩擦力產生影響,在一定的條件下會引起羅拉打滑,造成送經反饋偏差。
(3) 羅拉經磨損直徑減小到一定的數值時,應及時更換,以防止由此原因而引起經編產品質量降低。
對于采用測速羅拉的送經機構,應每年檢查其直徑的變化并與出廠時的羅拉直徑相比較,如有較大誤差,應及時更換或修正送經反饋值。
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