在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)用冷軋堆工藝處理后的棉等半制品毛效不高,如用冷軋堆工藝處理的棉織物,使用進(jìn)口高效煮練劑毛效達(dá)10cm左右,而用國(guó)產(chǎn)某些煮練劑毛效為7~8cm。7~8cm的毛效對(duì)普通織物印花是可行的,但不利于生產(chǎn)高檔印染產(chǎn)品。解決這一問(wèn)題的途徑有:采用價(jià)格貴的冷軋堆專(zhuān)用煮練劑;或在冷堆后,再經(jīng)短時(shí)間汽蒸,以大大提高毛效。
全棉織物工藝處方(g/L)為:H2O2(100%)20,NaOH30,K2S2O85,煮練劑(ZH-11、FZS-3、PD-820、DS-70或DB-491)10,穩(wěn)定劑FT4。工藝流程為:織物燒毛→浸軋練漂液(多浸一軋)→堆置(溫度26~30℃,17h)→短蒸(溫度98~100℃,時(shí)間5~10min)→90℃熱水洗→冷水洗→烘干。
結(jié)果表明,冷堆后再短蒸5min,經(jīng)以上精練劑處理的織物的毛效均明顯提高,增加幅度為3~5cm。如果不短蒸,DB-491煮練劑不能用于冷軋堆(因毛效太低),若汽蒸5min,毛效由原來(lái)的5.5cm提高到9.5cm,從而符合印花或染色的要求。如汽蒸時(shí)間為10min,毛效可進(jìn)一步提高。此外,短蒸后織物白度進(jìn)一步提高,這主要是短蒸時(shí)雙氧水進(jìn)一步起漂白作用的結(jié)果。
滌棉混紡織物冷堆后再進(jìn)行短時(shí)間汽蒸,也能顯著提高毛效。