該工業熱泵系統除可作為熱源外,夏天還可作為車間空調冷源,也可節省很多費用。
作冷源時節省費用=溴化鋰機組制取699 kW的冷量需耗0.78 t蒸汽/h×蒸汽價格×工作天數(以四個月計)×每日工作時間(此處按車間工作時間16 h計):0.78×198 X 120 X 16=296 524.8元
全年共可節約費用=作為熱源時節省費用+作為冷源時節省費用=119.81萬+29.65萬=149.46萬元
(2)實際運行經濟效益分析
該廠一期1臺熱泵機組于2009年l0月安裝完成,在試運行期間,實測1O—l2月同比往年節省費用30多萬元,且運行穩定。試運行期間,某日實測經濟效果分析見表4。
試運行期間,實測熱源節省費用=工業熱泵組每小時節省電量X用電時間×電價(平價電0.562元/度,低谷電0.247元/度,優先使用低谷電)=728.5 x(5×0.562+8 X0.247)=728.5 X4.786=3 486.601元
該熱泵技術在運行期間,只需派人定期抄表,并將熱泵操作系統與負責人手機相連,發生故障可自動發送手機短信息,便于靈活管理。現熱泵運行1年多來,效果穩定,已收回設備投資費用,每年實際節約費用在105萬元左右(主要根椐生產量決定,實際制備熱水價值120萬元),運行期間的節能降耗效果已顯現。
在熱泵機組運行情況良好的情況下,該企業又采用兩臺熱泵機組代替原先的兩臺溴化鋰機組,用于夏季車間降溫。在夏季實際運行過程中可節省25.16萬元,大大降低了企業的費用成本,提高了企業競爭力。
1.2.4熱泵技術環境效益分析
由以上計算還可看出,利用工業廢熱源熱泵系統工程,每年可節省蒸汽約6 050.93 t,相當于715.31 t標準煤。而燃燒1 t煤炭會向大氣排放l2粉塵、20 kg二氧化硫和7kg氮化物,從而大大降低了環境污染。因此,熱泵技術大大提高了能源利用率,減輕了經濟發展給環境造成的壓力,具有較高的環境效益。
2結論利用工業熱泵系統回收廢水中的熱能,取得了較高的經濟效益和環境效益。該技術的應用符合我國建設節約型社會、發展循環經濟,實現經濟可持續發展的戰略,是一項于國、于社會具有重大意義的技術,同時還可大大提高企業的競爭力。
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