Carrousel氧化溝處理維尼綸廢水
我國從國外引進多套維尼綸生產裝置,因生產1 t維尼綸短纖維將排出約
1 原建維尼綸廢水處理工藝
原建維尼綸廢水處理工藝主要處理來自維尼綸短纖維生產車間縮醛化生產過程中產生的酸性甲醛廢水以及聚乙烯醇生產過程中產生的部分污水,一般含甲醛180~200 mg/L,硫酸1 700~2 000 mg/L,硫酸鈉2 000~2 300 mg/L,聚乙烯醇粉末40 mg/L以及其他化工物料包括醋酸鋅、甲醇、醋酸、醋酸乙烯等,CODCr一般在800 mg/L以上。處理工藝以生化處理為主,包括活性污泥法和生物膜法等多種形式。經多年的運行結果表明,在廢水的pH調節、大分子物質的降解、CODCr去除率、污泥的最終處置等方面都存在不少問題,特別是抗沖擊負荷能力較低。
2 Carrousel氧化溝工藝的應用
皖維化纖化工股份有限公司(原安徽省維尼綸廠)對污水處理廠的原工藝進行了改造,將原合建式表面曝氣池改為Carrousel氧化溝工藝,設計規模為1.2×
2.2 改造的主要內容及設備
3 運行結果及分析
氧化溝的實際運行參數見表1。
表1 氧化溝的實際運行參數 | ||||||||
名稱 | 進水 流量 (m3/h) | 水力停 留時間 (h) | 有效 水深 (m) | 運行 水溫 (℃) | 流速 (m/s) | 溶解氧 (mg/L) | 污泥 濃度 (mg/L) | 污泥 回流比 (%) |
參數值 | 400 | 26 | 3.7 | >16 | 中:0.4 底:0.2 | 1.0~ 3.5 | 2 000 | 80 |
注 ① 曝氣機葉輪浸入水下深度一般為 |
污水處理廠運行情況見表2。
表2 污水處理廠運行情況 | ||||||
項目 | 總進水 (mg/L) | 氧化溝進 水(mg/L) | 二沉池出 水(mg/L) | 去除率 (%) | 氧化塘出 水(mg/L) | 總去除 率(%) |
CODCr | 686 | 432 | 87 | 80 | 42 | 94 |
SS | 74 | 35 | 15 | 80 | ||
注 表中數據為10月份的運行數據平均值; BOD5未檢測;pH值總進水為5.8,氧化塘出水為7.8。 |
從表2數據可以看出,運行效果良好,出水各項指標遠低于設計值,氧化溝對CODCr的去除率達80%,若進水量和進水水質達到設計數值,其去除率可能會更高,而原有合建式表面曝氣池其CODCr去除率僅50%左右。盡管維尼綸行業廢水的BOD5/CODCr值約0.35~0.45,但氧化溝屬低負荷設計,因其容積負荷較低,水力停留時間和污泥齡長,使其對大分子物質(溶解于水的聚乙烯醇粉末)的生物降解能力加強,同時與有效地控制外溝溶解氧(一般在1.0 mg/L)也有很大關系。此外,因較好地保持了氧化溝的污泥濃度在1 500 mg/L左右(盡管比城市污水處理廠低得多),使其抗沖擊負荷能力大大提高,僅10月份就出現兩次進水CODCr值高達2 000 mg/L以上,且維持時間均在8 h左右,氧化溝的最終出水CODCr仍保持在100 mg/L以下,這一點是原有工藝所不具備的。
4 結論
① 氧化溝運行負荷并非越低越好,試驗表明,此氧化溝進水量增大,進水CODCr提高,運行反而穩定,突出表現在污泥濃度的穩定。就目前的運行情況,需不斷地對氧化溝內補充氮(尿素及糞便)、磷,同時還投加適量硫酸亞鐵進行絮凝,以加速污泥生長及減少二沉池污泥流失,至今已運行3個月仍沒有剩余污泥排出。 ② 維尼綸行業廢水的特點是酸度高,因此加強氧化溝進水的pH值控制尤為重要,包括在車間排放口的初次中和、中和劑的選擇(潮電石渣最佳,比生石灰易溶解,避免了電石渣上清液的硫